烟草公司卷包车间包装技术员兼包装维修组组长先进事迹
XX是XXXX烟草责任公司卷包车间包装技术员兼包装维修组组长。他1991年大学毕业后,一直在车间生产一线工作。十几年来他从机长干起,直到修理工、维修组组长、技术员,精通多种机型,成为车间最优秀的设备管理及技术骨干。由于工作成绩突出,他连续三年被评为公司劳模, 并且于2006年度荣获“太原市劳动模范”,2008年又被公司推荐为红云“质量之星”和“太原市技术创新先进个人”。
他主持及独立地出色完成多项技术攻关,完成了公司下达的多项重大任务。在公司技改设备搬迁工作中,圆满组织完成了包装机组的设备搬迁,为公司节约委外搬迁费用200多万元,2008年实现卷包机组设备提速,设备效率大幅提高,GD包装机组生产速度由380包/分钟提高到400包/分钟,卷包机组的设备有效作业率从84.25%提升到87%以上,GD机组的设备有效作业率最高达到90%以上,为内管会的圆满成功作出了卓越成绩。 卷包车间连续五年实现产品质量市场零投诉,为XX昆烟公司的快速稳步发展作出了突出贡献。
一、敬业爱岗,十年如一日,带出能打硬仗的维修团队。
卷包车间拥有公司最先进的高速卷烟包装设备,价值三亿多元,设备运行速度快,产品质量要求高,技术复杂程度大,设备故障问题多。作为维修组长兼技术员,XX不仅自身技术精湛过硬,而且设备管理上也严密细致,保证了日常设备的平稳运行。
1、他是理论联系实际的优秀技术员
从进厂的第一天起,他始终脚踏实地、刻苦钻研,从操作工快速成长为维修技术人员、从6000型包装机及3000型硬合包装机到B1包装机和GDX2硬合包装机、从安装调试设备到解决疑难问题、从检修保养到设备改造创新、从朝气蓬勃的幼嫩青年到技术精湛的成熟中年,他积累了丰富的维修经验,仍在不断地学习,技术资料他从前到后不知查阅了多少遍,每次他都能结合实际经验有所进步,然后把心得作好记录。有出去学习交流的机会,他总是带着不同的设备问题,借各种机会与同行交流,仔细观察设备运行及设备改进,探讨维修方式和经验教训,通过相互交往,结识了许多良师益友,工作中遇到难以解决的问题虚心请教,经过长期的积累和总结,他在设备管理和技术上突飞猛进,解决了许多设备技术难题,成为车间当之无愧的技术带头人。他在技术上毫无保留,工作中积极主动,与修理人员交流有关技术经验,同时将多年积累的维修知识总结凝炼,逐步编制成一套操作性强的维修手册,方便班组维修人员快速解决问题。同时,带领维修队伍完成多项重大设备调整。
2、他是能够统筹安排技改的带头人
2007年新的联合工房竣工后,马上要进行公司的技改设备搬迁工作,作为车间包装机的搬迁组长及技术负责人,他挑起了卷包设备搬迁的重担,他认真分析了设备搬迁流程,仔细整理了设备安装调试技术要求、注意事项,制作成幻灯片,供大家探讨交流,不断修改和充实搬迁计划,每个人能力如何,如何配合协作,应该做什么和怎么去做,他都想的非常周到,这么重大复杂的事情,在具体搬迁过程中,看来就那么简单,每个人按部就班地做好自己的事就成。科学组织,分工协作,创造出公司设备搬迁有史以来的奇迹,从设备拆解到安装调试出烟,最快仅仅用了三天的时间。在设备安装调试过程中,还集中处理了一些设备问题,当涉及设备安装调试的一些关键性技术细节,一点儿来不得含糊,他一丝不苟,严格要求,不行就重来,直到完全符合要求。在他与全组人员的精心组织和同力协作下,整个设备搬迁和调试过程没有发生一次设备事故。卷包车间八组设备,仅用一个月时间在保证生产任务的前提下,依靠自己的维修力量完成全部设备的解体、安装、调试任务,并且正常投入生产,远远超出了预期计划,创造了XX昆烟历史上的奇迹,为公司节约委外搬迁费用200多万元,赢得了公司高度评价。
3、他是组织培训员工的技能指导师
2008年,公司开展行业职业技能鉴定,作为车间技术员的他承担了GDX2与B1包装机专业知识及操作技能培训的任务,他克服时间紧、任务重、培训人员多的实际困难,科学组织、合理安排,在3个月的时间里完成了60余人次的专业知识及实操培训,在国家职业技能鉴定中心组织的鉴定中,由他负责指导的操作、维修人员成绩优异,获得了总分第一的好成绩,展现了当代工人阶级能打硬仗、勇于拼搏的精神风貌。
二、勇于创新,勤于钻研,保证为消费者提供满意产品。
卷包车间目前拥有6组硬包GDX2和4组软包B1机型,按照公司逐步技改的要求,设备使用寿命从十几年到几年不等,虽然设备性能上存在差异,但对产品质量的要求却是一致的。设备稳定是保证质量、成本、生产的各项指标的前提,为了设备正常运转,他攻克了许多设备技术难关。
车间引进GDX2硬盒包装机后,发现由于输送跑道上烟盒的相互碰撞造成烟支下陷现象,为了解决这一问题,他认真琢磨,钻研资料,提出了烟包调头的设想,这一想法得到车间的认可,由他挂帅组成的质量改进攻关小组,通过一步步实施,成功解决了烟支空陷现象,并将这一成果写成QC报告,发布后获得了国家局QC成果二等奖的殊荣。
生产昆烟品牌时,包装机的条烟玻璃纸搭接量与原品牌不同,产品质量要求高。为了保证同质化生产,由他主持改造,减少了玻璃纸的搭接量,产品外观质量得到改善,搭接量由原来的35mm缩短至13mm,全年节约了十多万元的材料费用。对其它质量问题也做了针对性处理,保障了产品质量。
软包B1-2#机组烟支皱纹现象是厂家交接设备的遗留问题,反复发生,为了彻底解决这一质量缺陷,他对于可能出现问题的故障点进行分析排查,从卷烟机的装盘机、卸盘机、烟支输送装置一直修到包装机的各个推杆、转塔、模盒,利用周末检修工作了近三十个小时终于把问题彻底解决,虽然身体极其疲劳,但看到机器正常运转起来,他心里倍感欣慰。
三、善于思考,重点攻关,持续提高设备有效作业率。
作为维修组长兼技术员,对于设备上的疑难杂症,他总是身先士卒,迎难而上,十多年来,无论寒署,还是深夜,只要设备出现疑难问题,机台上就会出现他的身影。
1、废寝忘食,忘我坚守工作岗位,攻克设备各种难题
那是2007年寒冬的一个深夜,车间B1-2#机台在高速运行中突发事故,主机多个传动机构同时走位,生产被迫中断,经检查发现是由于传动摆杆断裂造成事故发生,当班修理工无法处理,感到非常棘手。接到车间电话,他二话没说,不顾天寒地冻、已是凌晨3点,立即赶来进行抢修。他与维修组人员分部位进行仔细的检查分析,然后逆推从传动上分析事故成因,找到了解决故障的办法。经过十几个小时的不间断工作,终于完成了修理任务。而此时车间领导才知道,他的孩子由于高烧正在医院打着点滴。
GDX2-3#机组设备高速运行过程中突然抱死,当班修理工查不到原因无法下手。他立即赶到现场分析设备故障原因,查找问题,耐心地将机器传动逐个分解,判断故障位置,再仔细逐个检查,通过仔细分析,结合机器内部传动结构,基本判断出故障部位和原因。然而五号轮传动结构复杂,装配调整难度极大,车间生产任务紧,请人时间也来不及,只有靠自己处理,这是个极大的挑战,他通过查阅资料,认真分析传动结构及同步调整要求,从而理顺思路,把每一个可能的细节都考虑的非常周到,连续抢修了两天才解决了此问题。
车间设备情况复杂,经常在运行中遇到从未出现过的问题,他结合自己的理论知识和实际经验,他思维超前,分析全面,总能想到别人想不到的,总能够敏锐地分析判断出问题所在,找到解决的办法。GDX2-1#机组二号轮传动“马尔他”机构出现问题,装配精度要求高,以往谁也没有处理过,他通过查阅资料,认真分析,自己加工装配定位用具,顺利解决。
多年来,他所主持的各项改造工作,提高产品质量的同时提高设备有效作业率,为公司创造了可观的经济和社会效益。GD4#机组生产厂家设备无法交验,他主动接过这一难题,自主完成了GDX2包装机组的安装调试,用半个多月的时间完成任务设备调试验收;自主完成了B1包装机的烟包成形改造和设备中修,为公司节约大量改造费用;他独力自主地解决了YB55型小包透明纸机的传动不平稳、烟包输送挤烟严重、故障停机频繁的技术难题,解决了GDX2包装机烟包输送传动箱体和部件磨损问题,减少了设备故障停机,节约了设备费用约15万元。
他放弃了无数休息日和节假日,将身心与设备融为一体,保证了设备的稳定运转,他常说的一句话也成为维修组的共识,“以此为生,精于此道”,如果将人生与设备结合,即使是冰冷的设备同样会带来人生的精彩。
2、规范轮保轮修,搞好预防性维修,保证设备高效运转
积累了丰富的维修实践与理论经验的他深知:设备管理是生产、质量、成本等各项管理的基础保障。好的设备管理经验和维修方式,对提高设备有效作业率有着非常重要的作用。他通过学习和借鉴行业的先进维修管理经验,并通过不断分析和总结实际情况,把轮保轮修与三级点检有机地结合起来,制定出轮保轮修的具体实施细则、执行标准和方式,并在日常工作中不断完善和发展,实施效果显著。在日常生产中,做到生产质量信息反馈及时,维修反应快速,实行精细化调整、专业化分工,科学合理的组织协调,使得人尽其职,使得维修标准化、规范化。在轮保轮修中实施定人定部位,执行对关键部件的实时状态检查,提前发现和预防设备问题的发生,结合部件和总成维修,使维修质量与维修效率得到了大幅度提高。
2008年为了实现公司的设备管理目标,对照行业先进水平,设备管理再上台阶,以崭新的形象迎接全国内管现场会在公司的胜利召开,卷包机组要实现全面提速,GD包装机要从当时的380包/分钟提高到400包/分钟,大幅提高设备有效作业率,这是一项非常艰巨的工程任务。他带领自己的维修团队,把压力当作动力,每天组织维修人员制定对策,严密计划,详尽分析了每组设备当时的详细状况,系统性地对设备进行检查,列出急需解决的问题,探讨设备提速可能出现的问题,提出了如何保持设备的稳定性和持续性的课题,然后作出详细的工作进度计划,把GDX2包装3#机组作为重点,GDX2包装5#机组作为突破口。由于包装5#机组设备较新,状态较稳定,可以通过试提速提供第一手信息,发现提速存在的问题,从而获得宝贵经验;3#机组设备状况较差,是公司最早的一台国产设备,各传动机构磨损较大,执行机构动作不稳定,需要进行系统性的维修调整,先行恢复正常状态。好钢用在刀刃上,他组织几个高水平的修理工会诊3#机组,罗列出重点环节,分析原因,提出解决思路,利用轮保轮修和周日检修解决处理了主传动机构的磨损部件,处理了烟组输送的质量问题,更换了一号轮马尔他轮传动部件,重新校正了烟组传送部分,更换校正了商标纸输送机构,处理了小包CH机双包推送器传动机构的晃动,更换条包透明纸机的传动联轴器并重新校正了传动相位,3#机组渐趋稳定。通过观察5#机组的高速运行状态,分析出故障问题主要在各个物料输送及成形部位,需逐个一一解决,高速时设备性能稳定性较差,故障发生率居高不下,需做精细的调整,经过几个月的连续作战,在维修组全体人员的团结努力下,5月份全部实现了设备提速,为内管现场会的圆满成功作出了卓越成绩。这时候他总该放轻松一下吧,他依然感到压力很大,开弓没有回头箭,不进则退 ,他又在思考下一步的工作如何更好开展。
随着设备管理和技术水平的提升,在设备生产速度由380包/分钟提高到400包/分钟的同时,产品质量稳中有升,保持了设备性能的稳定性和持续性,车间设备管理迈上新的水平。
XX总是脚踏实地,一往无前;技术上精益求精,从不自满;管理上周密细致,勇于创新。他充满活力,积极进取,以精湛的技术,朴实严谨的作风和乐于奉献的精神得到公司领导和员工的广泛赞誉,成为了大家争相学习的楷模。
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