变频技术在热网循环泵控制改造中的应用
(1.北方联合电力公司 金桥热电厂;2.内蒙古电力公司 培训中心,内蒙古 呼和浩特 010000)
摘 要:文章着重介绍了变频调速技术在金桥热电厂热网 循环泵控制改造中的应用情况,分析了其节能原理,提出了改造方案,总结了改造后的效果 。
关键词:变频调速;节能改造;循环水泵
中图分类号:TU833∶TM921.5 文献标识码:B 文 章编号:1007—6921(2010)01—0099—02
金桥热电厂是内蒙古自治区首府呼和浩特市第一座单机容量为30万千瓦的现代化大型热力发 电厂,位于城市南端,现装机容量为2×300MW。整个热网系统由2×300MW供热机组的采暖抽 气作为热网首站加热器的加热汽源,采暖介质为热水,由电机驱动5台1 000kW的循环水泵将 加热的水经一级管网送至城发热力公司各热源点,向热力用户提供半年的供热量。
1 现状分析
由于供热系统自身的特点,热网循环系统在运行中主要保证水循环稳定和压力恒定,即控制 好水位、水压达到安全运行的目的,同时还需考虑不同负荷时循环水流量的调节。目前,金 桥热电厂热网循环泵为工频运行方式,即不论机组负荷高低,始终以额定转速运行,电机的 出力却并没有变化,因此只能靠水泵的阀门开度来调节流量,这样除产生大量的节流损耗外 ,调节反应速度也慢。若对电机采用变速调节,可根据机组不同负荷,调节泵的运行转速, 以适应机组对循环水压力和流量的需求,克服了循环水泵采用阀门节流调节水量造成的极大 浪费,可以方便地调整机组的供热量,节能效果明显,特别是在低负荷工况运行时,节能效 果更显著,而且对水循环稳定和压力恒定也起到了良好的效果。
2 变频调速技术
根据以上分析,电机的变速调节也就成为电厂辅机节能改造的主要技术思路。而交流变频调 速技术以其高效率、宽范围和高精度的优异调速性能,可以满足各种不同需求,被认为是目 前诸多调速方法中最有前途的一种。交流变频调速是集电力电子、自动控制、微电子、电机 学等学科领域的技术于一身的一项高新技术。交流变频调速技术是用变频电源改变电动机定 子绕组的频率,从而改变同步转速来实现调速。在变频调速系统中调速时,须同时调节定子 电源的电压和频率,在这种情况下机械特性基本平行移动,转差率不变。这种方法在节能改 造方面得到广泛应用,成为电厂辅机节能改造中首选方案。
3 变频调速节能原理
下面,笔者就传统的变阀调节和交流变频调节的经济性作一分析:
水泵运行时,经常需要调节流量。传统的做法是变阀调节。变阀调节就是利用改变管道阀门 的开度,来调节泵与风机的流量。变阀调节时,泵或风机的功率基本不变,泵或风机的性能 曲线不变,而管道阻力特性曲线发生变化,泵或风机的性能曲线与新的管道阻力特性曲线的 交点就是新的工作点。
变频调节就是利用改变性能曲线方法来改变工作点,变频调节中没有附加阻力,是比较理想 的一种调节方法。通过变频器改变电源的工作频率,从而实现对交流电机的无级调速。泵和 风机采用变速调节时,其效率几乎不变,流量随转速按一次方规律变化,而轴功率按三次方 规律变化。同时采用变频调节,可以降低泵和风机的噪声,减轻磨损,延长使用寿命。
如图1,S1是额定运行水泵的扬程—流量特性,R1是阀门最大开度时的阻力特性,M1是额定 运 行点,对应的扬程为H1,流量为Q1,电动机的消耗功率正比于H Q的乘积:P1=KH1Q1,若关 小阀门以减小流量到Q2,此时,管网阻力特性是R2,水泵的运行点为M3,此时扬程反而增加 了,电动机消耗功率略有减少:P2=KH3Q2 ,K—比例系数;若用降低转速,扬程—流量特性 变为S2,而管网阻力特性仍为R1,水泵运行点变为M2,此时扬程降低很多,电动机消耗功率 大为减少,P3=KH2Q2, K—比例系数,从图中可以清楚看出,在同样的流量Q2时,降低转速 时的扬程H2比关小阀门时的扬程H3小很多, 因而电动机消耗功率大为减少。这就是水泵变 频调速节能的简单原理。
4 改造方案
鉴于以上分析,为节能降耗考虑,将对金桥热电厂热网循环泵控制方式进行如下改造:金桥热电厂有五台热网循环水泵,为节约设备投资, 我们选用两套“一拖二”高压变频装置 ,分别带#1、#2与#3、#4热网循环泵电机,#5热网循环水泵暂不改造。变频器6kV电源取自6 kV母线段。高压变频系统电气连接系统如图2所示(此图为1#、2#循环水泵,3#、4#循环水 泵同理)。
此方案是一拖二手动旁路的典型方案:由6个手动高压隔离开关QS1—QS6、TF高压变频器、 高压开关QF1、QF2、电动机M组成,高压开关QF1、QF2、电动机M1、M2为现场原有设备。要 求QS2和QS3之间实现可靠机械互锁,不能同时闭合;QS5和QS6之间实现可靠机械互锁,不能 同时闭合;QS1和QS4实现电气互锁,QS2和QS5实现电气互锁,保证系统运行的可靠性。
M1变频运行时,QS3、QS4、QS5断开,QS1和QS2闭合。此时M2也可以闭合QS6实现工频运行; M1工频运行时,QS1和QS2断开,QS3闭合。
M2变频运行时,QS6、QS1、QS2断开,QS4和QS5闭合。此时M1也可以闭合QS3实现工频运行; M2工频运行时,QS4和QS5断开,QS6闭合。每台电机既可以变频运行也可以工频运行,如果 变频器出现严重故障,电机可以手动切换到工频电网运行。变频器检修完毕后,手动切换返 回变频调速状态。
5 节能效果分析
5.1 直接经济效益
通过上述方案改造后,现将#3热网循环泵变频改造前后电流的变化及消耗的电量进行统计分 析比较(以2008年10月20日单台#3热网循环泵工频运行与11月8日单台#3热网循环泵变频运 行全天运行数据统计值进行比较)。
若按电流差值计算,经运行比较发现热网循环泵在满足现有供热面积的情况下,改造后平均 每小时节约电量419.6度。电力上网电价按0.285元/度计算,每年热网循环泵变频运行按6 个月计算,则每台热网循环泵变频运行节电效益约为: 0.285×419.6×24×180=51.7(万 元)
若按供电单耗计算(供电单耗=电机功率/流量),改造后平均供电单耗降低值:0.405-0.25 9=0.146(度/t)。供水量按工频平均每小时2358t计算,可节约电量:0.146×2358=344. 27(度)。电力上网电价按0.285元/度计算,每年热网循环泵变频运行按六个月计算,则每 台热网循环泵变频运行节电效益约为:344.27×0.285×24×180=42.39(万元)。
经两种计算比较,节电效益相差不大。
如此可见,金桥热网循环泵电机增设两套变频装置后,每年因单台变频运行节能带来的直接 经济效益最少约为43万元。若两台热网循环泵同时变频运行,每年因变频运行节能带来的直 接经济效益最少约为86万元,变频装置的投资将在两年内得以回收。
5.2 间接经济效益
从变频器投入运行的应用效果来看,完全达到了用户进行热网泵变频改造的目的,和改造前 相比, 在热网循环泵运行过程中不仅具有明显的节电效果,而且从其他方面也带来了间接 经济效益。
热网循环泵调节阀门在改造后一直处于全开状态,对其维护量大大减少,消除了因阀门开度 调节引致的节流损失,提高了系统效率,节省了因冲蚀需经常更换阀门的费用。
变频启动时电机转速从零逐渐平稳升到所需转速,没有任何冲击,电流从零开始上升,不会 超过额定电流,改善了启动特性,实现了软启动,启动电流小且平稳,减少对电网和设备的 冲击,减小机械振动和磨损,提高设备运行的稳定性,减少设备运行的故障率,提高设备运 行可靠性,延长使用寿命,降低设备运行维护费用。
能方便协调生产,改善生产调节方式,提高了自动化水平。调节能力增强,大大地减轻检修 人员的劳动强度,减少维护时间和工作量,节省运行维护费用,提高了经济效益。
投入变频系统后,工艺参数都能很好满足生产工艺的要求,泵可以随热负荷的变化而调节输 出功率,具有优异的调节性能。调节平稳、调节范围宽、调节线性度可达0.99,控制精度高 。机组可以深度负荷调峰,投运在不同转速,满足流量连续变化的要求。
5.3 节能差异分析
虽然所有变频调节都具有以上特性,但由于设备、操作、运行等不同情况,节能效果也有很 大差别:
①变频改造的节能效果与原来采用的调整方式有关,变频改造要节能一定要降低频率,下降 值越大,节电越多。不降低频率,变频器原则上是不能节电的。②变频改造的节能效果与电动机负载率有关,负载率低相应节电率高些,从改造后的实际效 果看,机组负荷率越小,节能效果越显著,随着机组负荷率增加,节能效果逐渐下降。③变频改造的节能效果与电动机工作方式有关,例如,连续运转、短时运转、间歇运转的节 电量是不同的,与电动机开动时间长短有关。例如,一天开机24h,一年开365天的节电量就 大,反之则小。④变频改造的节能效果还与电动机本身功率大小有关。同样节电率下,功率大的节电量值大 ,经济效益就大。
6 结束语
随着厂网分开,竞价上网日趋激烈,各发电企业竞争日趋激烈,进一步挖掘节能潜力,建立 节能型企业,提高发电企业竞价上网的竞争能力,是发电厂发展的方向,对厂用辅机(如凝 结水泵、引风机等)进行变频改造将会成为一种趋势。
[参考文献]
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